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首钢京唐炼铁部实现吨铁成本降低百元目标

2013年04月28日 08:10

中国耐火材料网

    京唐公司炼铁作业部干部职工深入贯彻落实首钢"两会"精神,协同配合,系统攻关,多措并举降成本,一季度实现了吨铁成本降低百元的目标。

    建立成本控制长效机制。炼铁作业部成立了成本管理小组,将铁水、烧结矿、球团矿三种产品的生产成本划分为总成本、原料费和加工费三大块,并将每一块成本组成逐项进行分解,细化到最小的成本单元,最终形成185项成本消耗指标数据。同时,每月定期对生产成本进行旬预测、旬总结,用当前成本与计划成本逐项作比较,计算出差值,对当前成本完成情况及其原因进行分析,以对中下旬生产成本的控制和调整提出指导意见。通过对炼铁生产成本进行旬预测、旬总结,炼铁各项成本消耗控制指标做到了有章可循,有据可依,实现了对整个生产过程的成本完成情况进行实时测算、监控和调整,有力地推动了降成本工作的完成。

    打好经料和精料的"组合拳"降成本。炼铁作业部成立了配矿小组,根据矿粉来料情况和价格,积极调整配矿结构,挖潜增效。同时,他们与首钢技术研究院合作,创建了单品种矿粉性价比测算模型,为优化配矿结构提供了理论依据。一季度,烧结分厂在保证烧结矿品位的前提下,逐步用价位较低的矿粉替代价格较高的矿粉,同时稳定配加各种钢铁废弃物,降低配矿成本约2400万元;球团分厂通过采取狠抓造球岗位操作,及时调整热工制度等措施,稳定球团矿质量和产量。停止配加高价地方球团粉,逐步提高价位较低的自产加工粉等比例,降低配矿成本约829万元。炼铁分厂深入探索大高炉冶炼规律,通过提高入炉结矿比和生矿比,降低入炉矿成本2359万元。

    提高耐材使用寿命降成本。他们针对主沟钢结构破损,导致耐火材料严重风化的难题,对主沟钢结构进行改造,使铁沟通铁量从15.5万吨提高到20万吨以上,吨铁耐火材料费用降低1元,一季度降低成本约220万元。炼铁投产以来,铁包内衬永久层一直采用普通浇注料浇注,这种材质的永久层在烘烤和使用过程中极易开裂,容易发生漏铁事故。为此,炼铁部成立了铁包技术攻关小组,通过认真地分析、研究和论证,提出了用叶腊石砖砌筑铁包永久层的施工方案,经过两个多月的努力,解决了浇注料永久层开裂渗铁的难题,铁包平均使用寿命由改造前的150次提高到170次。吨铁耐火材料消耗降低1.07元,一季度降低生产成本约225万元。

     推进合理化建议活动降成本。炼铁作业部大力开展职工合理化建议活动,为降低生产成本注入动力。今年一季度,炼铁部落实部级合理化建议11项。设备工程室机械工程师丁慧田针对烧2皮带使用寿命短的难题,提出了增加皮带上胶面厚度的建议,实施后延长了皮带寿命,降低备件成本7万元。球团分厂作业长吴小江针对造球系统频繁"塌盘",生球产量低,入机生球的粉末率高的难题,提出调整球盘刮刀角度、将造球盘底料厚度降低的建议,实施后,每天的"塌盘"次数减少了30次,每天可降低电耗约480千瓦时,焦炉煤气约220立方米,月降低生产成本约7200元。(来源:钢联资讯)

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