产品价格:电议元/吨
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供货总量: 999吨
公司名:巩义市新锦耐材有限公司
所在地:河南 郑州
联系人:销售 男
发布时间:2024年04月23日
有效期至:2024年05月23日在线询盘
转炉炼钢出现喷溅的原因:
喷溅在转炉炼钢过程中很常见,炉内钢水的密度约为7.0t/m3,炉渣的密度3.2t/m3,熔渣覆于钢水上面,在 1470℃以下碳氧反应受抑制,而在1470℃以上时则能顺利进行,如果才做不当(如二批渣料加的不合适等)就会使熔渣温度聚降到1470℃以下,供氧造成熔渣中(FeO)富集,而后随着温度上上至1470℃以上,碳氧激烈反应,瞬时产生大量 CO 气体,炉渣严重泡沫化,由于 CO 气体来不及排出,而造成爆发性喷溅。
减轻喷溅的措施:
为了控制炉内碳氧反应速度,减轻炉渣喷溅,目前解决的方法有:一是通过改变枪位及供氧制度,但是采用的该方法一般泄后于反应,属于补救措施,效果不理想;二适时改变炉渣成分,在出现喷溅征兆前或者刚出现喷溅时加入泡沫渣抑制剂,随即与炉渣快速反应,增加炉渣黏度,降低泡沫渣中(FeO)含量,减缓 C-O 反应,使泡沫渣中的金属液滴沉降,可有效抑制喷溅现象的发生。综合考虑,决定采用泡沫渣抑制剂来减轻喷溅现象的发生。根据吹炼过程中渣中 CaO 含量对转炉渣黏度和熔点的反应可知,CaO 含量升高映象炉渣黏度升高,因此设计抑制剂成分时应加入一定量的 CaO,同时加入易燃易挥发的物质,有利于消除滞留在炉渣中 CO 气泡。