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ISSN:1001-1935
出版年:1900-01-01
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语种:中文
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内容简介
浙江科华集团有限公司日产1500t新型干水泥生产线从2002年点火投料至今生产状况日益改善,运转率逐年提高,但是水泥窑内衬用耐火浇注料存在不少问题,对水泥窑的运转造成了一定的影响。为此,该公司针对存在的问题进行了改进,并取得了较好的效果。
该窑原用耐火浇注料主要为:预热器C1-C5用高温耐碱浇注料,窑尾烟室及分解炉用高铝质高强低水泥耐火浇注料,篦冷机(侧墙用黏土标准砖)、窑口用刚玉质高强低水泥耐火浇注料,窑头罩用钢纤维高铝质耐火浇注料,三次风管用高铝质低水泥浇注料,喷煤管用刚玉质浇注料,整个系统共用浇注料591.1t。可以看出该干法线配置的浇注料是低档次材料,特别是在一些耐碱、耐温、耐磨要求较高的部位使用的是普通的材料,因此造成的故障较多。
分析浇注料脱落的原因主要是,传统水泥结合耐火浇注料由于水泥用量较高,常温强度较高,但是中温时水泥的晶型转变会使强度显著降低,且水泥会带入3%~10%的CaO,与料中的SiO2与α-Al2O3反应生成低熔点的钙长石或钙铝黄长石,从而导致材料高温强度和抗侵蚀性降低。急冷急热加剧耐火材料事故频繁。由于碱性材料膨胀系数大,在升温过程
所需耐材币:0.00